力士樂(lè )Z2FS節流閥工作原理和注意事項:
一、力士樂(lè )Z2FS節流閥結構和工作原理:
Z2FS型疊加式單向節流閥是疊加板式閥,它可與相同通徑的電磁閥,直動(dòng)型減壓閥等疊加。本閥用于對主軸油路和控制油路的節流。該閥在-個(gè)方向節流時(shí),另一個(gè)方向通過(guò)單向閥直接回油。壓力油流到節流位置的同時(shí),經(jīng)過(guò)小孔也流到了閥芯的后面,此時(shí)就形成了固定的節流口。調節螺桿可使節流口開(kāi)大或關(guān)小。選擇不同的安裝位置,可實(shí)現進(jìn)口或出口節流。
主油路節流:該閥安裝在相同通徑的方向閥與底板之間時(shí),可改變所控制油缸(或油馬達)的速度。
控制油路節流:將該閥安裝在電液換向閥的先導電磁閥和主閥之間,它可改變主閥芯的換向速度(即調節換向時(shí)間)。
Z2FS型疊加式單向節流閥通過(guò)改變節流口斷面大小來(lái)調節油路流量,實(shí)現流量控制。在反向時(shí),油流直接通過(guò)單向閥回油。對于6、10 通徑選用不同安裝位置可實(shí)現進(jìn)口節流或出口節流。對于16、22通徑可選不同的型號實(shí)現進(jìn)口節流或出口節流??赏瑫r(shí)連接工作油腔的兩條油路。
二、節流閥的常見(jiàn)故障及排除
節流閥和單向節流閥的常見(jiàn)故障是流量調節失靈,流量不穩定和內泄漏量增大等。
1.流量調節失靈
流量調節失靈現象,是指調整調節手輪后出油腔流量不發(fā)生變化(簡(jiǎn)式節流閥無(wú)此現象)。引起流量調節失靈的主要原因是閥芯徑向卡住,當閥芯在全關(guān)位置發(fā)生徑向卡住時(shí),調整調節手輪后出油腔無(wú)流量;閥芯在全開(kāi)位置或節流口調.節好開(kāi)度后徑向卡住,調整調節手輪出油腔流量不發(fā)生變化。發(fā)生閥芯徑向卡住后應進(jìn)行清洗,排除臟物。當單向節流閥進(jìn)、出油腔接反時(shí)(接后起單向閥作用),調整調節手輪后流經(jīng)閥的流量也不會(huì )發(fā)生變化。
2.流量不穩定
節流閥和單向節流閥當節流口調整好并鎖緊后,有時(shí)會(huì )出現流量不穩定現象,特別在小穩定流量時(shí)更易發(fā)生。引起流量不穩定的主要原因是鎖緊裝置松動(dòng),節流口部分堵塞,油溫升高,以及負載壓力發(fā)生變化等。
節流口調好并鎖緊后,由于機械振動(dòng)或其它原因會(huì )使鎖緊裝置松動(dòng),使節流口過(guò)流面積改變,從而引起流量變化。
油液中雜質(zhì)堆積和粘附在節流口邊上,使過(guò)流面積減小,引起流量減少。當壓力油將雜質(zhì)沖掉后,使節流口又恢復至原有過(guò)流面積,流量也恢復至原來(lái)的數值,因此引起流量不穩定。
當流經(jīng)節流閥的油液溫度發(fā)生變化時(shí),會(huì )使油液的粘度發(fā)生變化,也會(huì )引起流量不穩定;當負載變化時(shí),壓力隨之變化,會(huì )使節流閥的前后油液壓差發(fā)生變化,同樣也會(huì )引起流量不穩定。
防止流量不穩定的措施,除采用防止節流閥堵塞的方法外,還可以采取加強油溫控制,擰緊鎖緊裝置和盡可能使負載壓力不發(fā)生變化,或少發(fā)生變化等措施。
3.內泄漏量增加
節流閥或單向流閥的節流口關(guān)閉時(shí),采用間隙密封配合處必定有泄漏量,故節流閥或單向節流閥不能作為截止閥使用。當密封面磨損過(guò)大后,會(huì )引起泄漏量增加,有時(shí)亦會(huì )影響小穩定流量,此時(shí)應更換閥芯。
三、節流閥的應用
節流閥常與定量泵、溢流閥配合,組成節流調速回路,調節執行元件的速度。
當節流閥前后Ap一定時(shí),改變A可改變流經(jīng)閥的流量——起節流調速作用.
當q=0時(shí),安裝節流元件可延緩壓力突變的影響——起壓力緩沖作用。
當q一定時(shí),改變A可改變閥前后壓力差p—起負載阻尼作用。
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